目前受国废价格畸形的影响,国内包装纸价格居高不下,而且远高于国外同种规格和同种物理性能原纸的价格。不仅于此,有些纸厂还可能利用用户检验不严的漏洞,实施偷工减料,给包装印刷企业带来很大的困扰和巨大的损失。
这其中,高瓦和牛卡的表面施胶问题,却一直不被行业所重视。
通常情况,为了提升瓦楞原纸和箱板纸的防水防潮性能,纸厂会对其表面进行施胶处理,但由于这一工艺使用的材料成本颇高,加上制胶人员操作失误,可能导致成品纸失去防潮功能。
在此,包小编就举两个真实的例子。
案例一,高瓦未施胶,纸板手感软
6年前,包小编获邀去到惠州的一家大型纸板厂,帮助这家纸板厂解决纸板偏软的问题。问题纸板是一张使用两层75克高瓦的五层纸板,老板娘说该纸是某大品牌的高瓦。但包小编还是发现了问题所在,随手洒一些水滴到该纸上,水滴迅速被吸入纸内,基本可以断定该纸未进行表面施胶。后又拿到朋友工厂做可勃测试,发现根本测不出,吸水度太高了。究竟原因,在于该公司从未进行来料测试,给了纸厂可趁之机。
小编初步估算,75克的高瓦,如果要达到国标规定的吸水度,表面施胶成本在200元/吨以上。换句话说,这家工厂白白被纸厂吃掉了200元/吨,而且一直饱受客户投诉和转单的困扰。
施胶度高的牛卡,水滴可以3分钟不被吸收
案例二,施胶度差,表面花生壳纹明显
有一次,包小编获邀到东莞一家拥有三条瓦线的知名纸板厂进行技术指导,恰好遇到一个非常特殊的情况。同样一个规格的某大厂125克牛卡,同一个订单,但生产出来的纸板,一部分表面外观良好,另一部分出现明显的花生壳纹。纸厂的售后坚称纸没有问题,是纸板厂胶水和操作问题。
包小编稍作分析,发现原因在于产生花生壳纹的纸板,底纸表面施胶度差,但外观良好的纸板,水滴滴到表面,可以持续一分多钟不被吸收。起花生壳纹的纸吸收胶水里的大量水份,在经过热板时,该层纸收缩的幅度明显过大,最终形成花生壳纹。非常凑巧的是,包小编从废品区找到一张底纸换卷时同时接驳在一起的那张纸板,赫然发现该纸板一半外观良好,另一半花生壳纹明显。经过进一步追溯发现,这两卷纸不是同一批次生产的,两个批次表面施胶相差迥异。
当然,作为一名曾经长时间蹲点造纸车间的非造纸专业人员,有一点包小编可以肯定,纸厂未必是处心积虑地偷工减料。很可能是淀粉糊液的制糊员工操作失误,或者涂布机故障,引发表面施胶不良。通常,纸厂质检员会在分切前,对每一卷纸进行测试,测试不合格的打成纸浆重新加工。
但机台当班的员工害怕被扣奖金,往往请质检人员通融一下,把纸送给不做来料检验的工厂,以做到神不知鬼不觉。
因此,防人之心不可无,对于纸包装企业来说,做好来料检验是极为重要的一环。事实上,对于原纸防水性的测试,只需在上面洒几滴水便可窥知一二了。